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【噴漆廢水處理】中原油田污水站改造工程經(jīng)驗總結(jié)

【噴漆廢水處理】中原油田污水站改造工程經(jīng)驗總結(jié)

中原油田文一聯(lián)污水處理站(簡稱文一污)、文明污水處理站(簡稱文明污)、胡二污水處理站(簡稱胡二污)分別隸屬于采油一廠、采油三廠和采油五廠。文一污于1991年底建成投產(chǎn),設(shè)計規(guī)模為12000m3/d,目前實際水量為11000m3/d;文明污于1989年底建成投產(chǎn),設(shè)計規(guī)模為16000m3/d,目前實際水量為12000m3/d;胡二污于1992年底建成投產(chǎn),設(shè)計規(guī)模為8000m3/d,整個站承接的污水總量已達(dá)8000-9000m3/d。這三座污水站分別于1995、1996年實施了“水體改性工業(yè)性實驗”改造工程。

現(xiàn)只有胡二污水站超負(fù)荷運(yùn)行,其余兩個污水站還沒有達(dá)到設(shè)計規(guī)模。“水體改性工業(yè)性實驗”工程實施后,為控制系統(tǒng)腐蝕和結(jié)垢,要求將水體PH控制在8.5-9.0之間,向水中投加大量石灰乳,這三座站均將原站內(nèi)500m3加高收油罐改造為一次沉降罐,500m3斜沉降罐改造為二次沉降罐,站內(nèi)無收油設(shè)施,無法收油,水中處理藥劑與浮油形成吸附性懸浮物,在水中懸而不沉;由于石灰乳投量太大,水中固體懸浮物含量劇增,大大超過沉降罐原設(shè)計處理負(fù)荷,經(jīng)常堵塞甚至壓塌斜,造成停產(chǎn)事故。

沉降罐沉降效果差,還影響到后續(xù)處理設(shè)備壓力濾罐的過濾效果和出水水質(zhì),全站不能實現(xiàn)水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),進(jìn)而影響到文中、文明、衛(wèi)城、胡狀、慶祖等油田注水效率和原油采收率的提高。為徹底解決這些問題,中原油田勘察設(shè)計研究院做了大量研究工作,進(jìn)行了近三年的刻苦攻夫,通過室內(nèi)實驗和現(xiàn)場實驗取得了多項成果,并和采油廠密切合作,經(jīng)過大量的調(diào)查研究和細(xì)致深人的論證探討,提出《文一污、文明污、胡二污水處理站改造完善工程設(shè)計方案》,采取有針對性的技術(shù)措施和先進(jìn)高效處理設(shè)備,提高了污水站自動化程度,取得了可喜成果,三座污水處理站均實現(xiàn)了長時間水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),全局水質(zhì)監(jiān)測排名分別為第一、第三和第四名,使中原油田污水處理技術(shù)再上新臺階,取得了十分可觀的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

1 改造前三座污水處理站共同存在的主要問題

1.1 加藥系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生故障,無法實現(xiàn)pH準(zhǔn)確控制
  
“水體改性技術(shù)”實施后,加藥自控系統(tǒng)靠內(nèi)探頭連鎖計算機(jī)遠(yuǎn)傳實現(xiàn)自動控制,整個系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)不靈,經(jīng)常發(fā)生故障。叫探頭壽命短,易損壞,價格高,每支近千元,但半月左右就需更換新探頭。自控系統(tǒng)發(fā)生故障后,由于無設(shè)計程序和相關(guān)資料,且原制造單位設(shè)置了密碼系統(tǒng),無法自己維修,自控系統(tǒng)經(jīng)常處于癱瘓狀態(tài),pH自控難以實現(xiàn),pH忽高忽底,無法合理加藥。且高pH污水與低PH污水混臺后發(fā)生二次沉降,嚴(yán)重影響水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

1.2 沉降罐分離效果差,處理效率低,排污困難
  
三座污水處理站沉降罐采用傳統(tǒng)的同向流沉降模式,即沉降罐內(nèi)水流方向與固體懸浮物沉降方向一致。這種沉降方式以去除原水中污油和有機(jī)懸浮物為主,以去除ss為輔。但三座污水處理站自1995年開始陸續(xù)實施“水體改性工業(yè)性實驗研究工程”以來,力控制腐蝕與結(jié)垢,在水中投加較大劑量石灰乳,以將水體pH控制在8.5-9.0之間。這一處理工藝使處理站污泥量劇增,大大超過沉降罐原設(shè)計排污負(fù)荷(原設(shè)計排污負(fù)荷為處理水量的3%,水質(zhì)改性后污泥量為水量的12%-15%),罐內(nèi)大量污泥沉降,斜被污泥堵塞甚至壓塌,經(jīng)常需停產(chǎn)清淤,更換斜,嚴(yán)重影響污水站正常生產(chǎn)運(yùn)行。沉降罐排污系統(tǒng)運(yùn)行效果差,排污常發(fā)生短路,在排污閥周圍形成漏斗,排污率僅3%左右,罐底污泥堆積達(dá)2-2.5m,不僅縮小了罐內(nèi)有效沉降容積,減小了沉降時間,還增加了濾罐負(fù)荷,縮短了濾罐反洗周期,濾后水質(zhì)惡化。為了方便清淤,有些站不得不修建了排污明溝。而這是不符合規(guī)范要求的。

1.3 壓力濾罐運(yùn)行負(fù)荷高,處理效率低,濾料流失嚴(yán)重
  
濾罐是污水處理最后一道關(guān)口,直接關(guān)系到水質(zhì)能否達(dá)標(biāo)。三座污水站改造前共有22座濾罐,濾料采用單一石英砂濾料,處理效率較低。原濾罐采用喇叭口或擋板布水,穿孔集水。單濾料比重相同,粒徑不同,在反沖洗流化狀態(tài)下底層細(xì)濾料易與上層粗濾料發(fā)生混層,大大減小了濾床有效過濾深度。喇叭口或擋板布水效果不理想,降低了濾罐有效利用容積。反沖洗配水采用穿孔,阻力較大,配水不均,反沖洗效果不理想,旦易造成濾料流失,每運(yùn)行2-3個月就需補(bǔ)充濾料。

1.4 全站自動化程度低
  
由于污泥量大,沉降罐底每個排污閥每兩小時就需啟閉一次。每座壓力濾罐反沖洗操作每8h(個別站水量差時4h)左右進(jìn)行一次才能保證濾料及時再生,保證過濾效果,因此排污閥和濾罐操作閥啟閉十分頻繁,人工理難度大,易發(fā)生人為因素造成的水質(zhì)超標(biāo)問題。
  
以上幾方面問題嚴(yán)重干擾污水站正常生產(chǎn)運(yùn)行,影響水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),進(jìn)而影響到油田的開發(fā)和生產(chǎn),必須盡快解決。

2 改造前三座污水處理站分別存在的主要問題

2.1 胡二污水站處理站超負(fù)荷運(yùn)行
  
胡二污水站主要負(fù)責(zé)處理現(xiàn)胡十二摻所轄油區(qū)產(chǎn)出水5500m3/d,設(shè)備沖洗水200-500m3/d,二礦及慶淚油田洗井回收水600m3/d,過濾罐反沖洗水量800-1000m3/d,污泥濃縮池上清液回收水量1000m3/d,合計水量8000-9000m3/d,超過原設(shè)計處理能力(8000m3/d)整個站超負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重影響水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

2.2 胡二污水處理站無事故流程
  
胡二污水處理站是全局唯一沒有事故流程的污水站,一旦發(fā)生事故情況,胡十二摻水站來水就沒有出路,給整個生產(chǎn)帶來被動局面。

2.3 胡二污、文明污污泥排放池容積小,污泥沉降時間短,處理程度較低
  
“水體改性技術(shù)”實施后,污水站懸浮物含量劇增,排污量大。站內(nèi)各處理構(gòu)筑物每2h排污一次,每次排污量300-500m3左右,而原建排污池容積僅500m3,為保證排污正常進(jìn)行,只能隨排污隨提升,否則就會制約排污,造成污泥排放不及時,因此污泥濃縮池污泥靜沉?xí)r間短,污泥含水率高,壓濾效果差。且設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷高,造成了電能浪費。

2.4 文一聯(lián)、文明聯(lián)來水含油過高
  
文一聯(lián)、文明聯(lián)由于建設(shè)較早,三相分離器分離效果較差,再加上洗并回收水進(jìn)站,使文一污、文明污來水含油量經(jīng)常超過2000mg/L,大大超過規(guī)范所規(guī)定的進(jìn)站指標(biāo),進(jìn)入污水處理站后使含油污水處理設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,處理效率降低,處理后水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

2.5 文一污、文明污沒有收油設(shè)施
  
由于“水質(zhì)改性工業(yè)性試驗”工程實施后,將石灰乳加在了原收油罐前,使石灰乳吸附水中的原油而形成松軟的團(tuán)狀懸浮物,懸浮在水體中,既不上浮也不沉降,使得水中的原油回收變得非常困難,原收油罐己基本喪失了原有的收油功能。

3 文一、文明、胡二污水處理站改造設(shè)計指導(dǎo)思想

3.1 改進(jìn)工藝技術(shù),提高設(shè)備處理效率
  
(1)三座污水站均采用新型逆向流分離沉降科研成果,提高混凝沉降設(shè)備分離效率;
  
(2)胡二污擴(kuò)建兩臺ψ3.0壓力濾罐;對三座站原建壓力濾罐的集配水系統(tǒng)進(jìn)行改造,更換濾料,采用三濾料過濾技術(shù),提高濾罐過濾效率和效果,
  
(3)胡二污、文明污各增建排污池一座;
  
(4)文一污、文明污新建旋流分離器,提高除油效率。

3.2 提高工藝自動化水平
  
為提高污水處理系統(tǒng)運(yùn)行效率及理水平,減輕人為因素對水質(zhì)達(dá)標(biāo)的影響,降低工人勞動強(qiáng)度,主要工藝過程采用自動化控制形式
  
(1)計量加藥調(diào)節(jié)自動化。
  
(2)沉降罐排污系統(tǒng)自動化。
  
(3)過濾反沖洗自動化。

3.3 較為徹底、有效地解決污泥排放和處理問題
  
(1)、加大沉降罐排污系統(tǒng)運(yùn)行強(qiáng)度。
  
(2)文明污、胡二污各擴(kuò)建一座500m3污泥濃縮池,設(shè)配套污泥處理設(shè)施,減緩排污矛盾,提高污泥處理深度,降低污泥含水率。

3.4 文一、文明、胡二污水處理站改造完善工程主要工程量

文一聯(lián)污水處理站主要工程量表

【噴漆廢水處理】中原油田污水站改造工程經(jīng)驗總結(jié)
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3.5 改造工藝流程
  
(1)胡二污主體工藝流程為:


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(2) 文一污、文明污主體工藝流程為:


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3.6 采用的新技術(shù)

  
(1)加藥工藝實現(xiàn)自動化
  
在來水路安裝流量計量儀表,將來水信息傳遞給計算機(jī)控制系統(tǒng),由計算機(jī)將處理后信息反饋給變頻調(diào)速器,由變頻調(diào)速器控制加藥流量,從而實現(xiàn)對PH的控制。這套自控系統(tǒng)現(xiàn)場使用方便,質(zhì)量可靠,操作簡便,能夠準(zhǔn)確控制PH,合理加藥。
  
(2)將主要處理構(gòu)筑物——沉降罐結(jié)構(gòu)改造為新型逆向流沉降模式
  
為解決高含固體懸浮物污水處理問題,使沉降罐功能轉(zhuǎn)化為以去除ss為主,將原同向流沉降罐改造為逆向流沉降罐,即調(diào)整進(jìn)出水方位和有效沉降距離,由下部進(jìn)水,上部出水,使Tss在下部己預(yù)沉50-60%,水流經(jīng)過斜板時,細(xì)粒徑ss在斜板上沉降下來。這一處理工藝可提高ss去除率30%左右,出水ss含量可控制在50mg/l以內(nèi),大大減輕斜板運(yùn)行負(fù)荷,減輕濾超過濾壓力。
  
(3)加大排污強(qiáng)度,增設(shè)沖洗系統(tǒng),實現(xiàn)排污自動化
  
原沉降罐底部設(shè)置兩圈穿孔排泥營,兩個排泥總對稱布置。由于布置方式不符和加堿后污泥特性,排污效率很低。本次系統(tǒng)治理在罐底設(shè)置三圈穿孔排泥,將罐底排污分為四個分區(qū),設(shè)四個排泥總,對稱布置,由PLC程控器對排污閥實現(xiàn)定時自動啟閉,分區(qū)排污。排污路上同時設(shè)手動和自動閥門,自控系統(tǒng)檢修時可人工操作。這套系統(tǒng)不需操作人員在現(xiàn)場手動啟閉閥門,由PLC程控器定時實現(xiàn)閥門啟閉,排污時間和周期可根據(jù)現(xiàn)場情況人工設(shè)定。非正常情況需手動時,操作工可通過儀表盤上按鈕啟動沉降罐排污閥。罐底設(shè)滑泥坡,由加壓出水路引入沖洗營,可正沖和反沖,加大污泥流動性,以利排污。
  
(4)采用三層濾料過濾技術(shù),改造濾罐內(nèi)構(gòu)件,實現(xiàn)反沖洗自動化
  
濾料濾罐上層采用輕質(zhì)、大粒徑濾料無煙煤,中層采用石英砂,下層采用鋁礬土,以有效提高濾床深度,避免反沖洗流化狀態(tài)下濾料混層,提高出水水質(zhì),延長過濾周期。
  
將濾罐底部集水穿孔改造為纏繞腮絲不銹鋼穿孔,上部配水喇叭門采用特制纏繞腮絲不銹鋼球面布水,這樣不僅可有效減小出水和反洗時濾料流失,坯可提高集、配水均勻性,延長內(nèi)構(gòu)件使用壽命,提高過濾效果,保證出水水質(zhì)。
  
過濾反洗采用PLC程控器控制,由PLC按程序設(shè)定好的操作順序,依次實現(xiàn)過濾罐閥門的開啟和關(guān)閉,非正常情況需手動時操作工可通過儀表盤上的按鈕啟動過濾罐閥門,此時濾罐不按定時器設(shè)定時間自動操作。
  
(5)湖二污、文明污增建污泥排放池,設(shè)污泥配套處理設(shè)施
  
污泥處理流程框圖為:


【噴漆廢水處理】中原油田污水站改造工程經(jīng)驗總結(jié)

對排污池容積小、制約排污的污水處理站,新建一座排污池,(胡二污分為兩格,可交替使用,文明污由于受場地限制,只建一格),以保證污泥有定夠的靜沉的時間,排污池上設(shè)鏈條式刮泥機(jī),將上層浮渣和上清液刮入回收地,底部污泥刮入泥斗?;厥粘鼗厥盏纳锨逡捍蛉胩幚砹鞒蹋剡呍O(shè)污泥提升,將污泥提升至板框壓濾機(jī)壓濾成泥餅。經(jīng)污泥濃縮池沉降后,污泥含水率可由99%-98%降至96%-92%左右,經(jīng)處理后泥餅含水率較低,一般可達(dá)70%-50%,可用于鋪設(shè)路基、低熱值燃料或回填。

  
(6)在文一污、文明污采用了新型高效油水分離設(shè)備旋流分離器;
  
(7)在自動控制上采用了計算機(jī)、變頻器、PLC控制器等;
  
(8)在設(shè)計上為了防止高礦化度污水對工藝道的腐蝕,工藝道均采用了機(jī)制玻璃鋼道。

4 經(jīng)濟(jì)效益分析

文一、文明、胡二污水處理站改造完善工程完成后,實現(xiàn)了處理后水質(zhì)全面、穩(wěn)定達(dá)標(biāo),對提高原油注采率,改善地層注入環(huán)境起到積極作用。改造工程采用的污水處理新工藝、新設(shè)備,運(yùn)行費用低,自動化程度高,節(jié)能效果好,處理效率大幅度提高,且工藝先進(jìn),理方便。加藥自動化的實現(xiàn),可準(zhǔn)確控制PH,有效減緩系統(tǒng)腐蝕和結(jié)垢,延長洗井周期,注入水性能得到徹底改善。逆向流沉降罐的應(yīng)用徹底解決了高含ss污水難度大、堵塞斜等問題,提高ss去除率30%左右。排污自動化和反沖洗自動化提高了處理效率和污水站科學(xué)理水平,減輕了一線工人勞動強(qiáng)度和污水站理難度,效果是十分顯著的。設(shè)計實施后,相關(guān)注水站所轄油區(qū)每年可節(jié)省線清洗費100萬元,污水、注水系統(tǒng)防腐及維修費1000萬元。污水站每年可節(jié)約設(shè)備維修及改造費1600萬元,年回收污油近12000噸,總計每年可取得直接經(jīng)濟(jì)效益4140萬元左右。更重要的是,注入水水質(zhì)達(dá)標(biāo),有效地減小地層污染,改善了油田勘探開發(fā)環(huán)境,間接的經(jīng)濟(jì)和社會效益更是難以估算。

5 主要水質(zhì)指標(biāo)分析

文一、文明、胡二污水處理站改造完善工程主體工程完工后,運(yùn)行情況良好,實現(xiàn)了水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。特別是1999年4月系統(tǒng)治理全部完成后,效果更為喜人,DO含量檢測為0,機(jī)雜含量穩(wěn)定控制在3mg/l以下,濾膜系數(shù)穩(wěn)定控制在30以上,含油量小于5mg/l,各項指標(biāo)完全達(dá)到且部分指標(biāo)超過部頒中低滲透油層注水指標(biāo),三個站均實現(xiàn)了水質(zhì)二十四小時穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。1999年5月設(shè)計院委托有關(guān)檢測單位對胡二污水站水質(zhì)做了檢測,結(jié)果見表一。胡二污水處理站5月份全局十二座污水站水質(zhì)曾查排名第二,6、7月份上升至第一,文一污從97年的最后一名上升為第五名,文明污上升到第三名(見表二5月份全局水質(zhì)普查公報)。由于站內(nèi)水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),沿線注水網(wǎng)及井筒水質(zhì)也趨于穩(wěn)定,5月份系統(tǒng)抽查兩次,水質(zhì)指標(biāo)見表三。


【噴漆廢水處理】中原油田污水站改造工程經(jīng)驗總結(jié)

6 結(jié)束語

(1)文一、文明、胡二污水處理站改造完善工程設(shè)計方案針對性強(qiáng),措施有效,工藝及設(shè)備先進(jìn),為中原油田污水站改造和挖潛提供了可靠的經(jīng)驗和參考;

(2)改造工程完成后,回注水質(zhì)各項指標(biāo)全部達(dá)到且部分指標(biāo)超過部頒中、低滲油層注水水質(zhì)指標(biāo),水質(zhì)穩(wěn)定,抗環(huán)境能力強(qiáng),可有效減緩系統(tǒng)腐蝕,減小地層污染,提高油田開發(fā)效果;

(3)自動化程度高,處理效率顯著提高,理方便,大幅度降低一線工人勞動強(qiáng)度,提高了中原油田污水處理水平和科學(xué)理水平。系統(tǒng)治理實施后,將對油田開發(fā)和生產(chǎn)形成良性循環(huán)起到促進(jìn)作用。

此文【噴漆廢水處理】中原油田污水站改造工程經(jīng)驗總結(jié)關(guān)鍵詞:污水處理,污水處理技術(shù),污水治理,噴漆廢水處理,中原油田污水站改造工程經(jīng)驗總結(jié)