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【污水處理廠】SBR運(yùn)行中污泥膨脹的發(fā)生與控制

【污水處理廠】SBR運(yùn)行中污泥膨脹的發(fā)生與控制

簡(jiǎn)介: 結(jié)合SBR法處理工業(yè)廢水時(shí)發(fā)生污泥膨脹的工程實(shí)例,詳細(xì)介紹了膨脹的發(fā)生和控制過程,指出較低的污泥負(fù)荷是造成膨脹的主要原因,并對(duì)膨脹機(jī)理加以探討。

關(guān)鍵字:SBR 污泥膨脹 低負(fù)荷

污泥膨脹問題是傳統(tǒng)活性污泥工藝運(yùn)行過程中常常發(fā)生且難以杜絕的棘手問題,且90%以上的污泥膨脹是由絲狀菌的過度生長(zhǎng)造成的[1]。SBR法由于其間歇式的進(jìn)水和反應(yīng)方式,在時(shí)間上存在著很高的基質(zhì)濃度梯度,因而能有效地抑制絲狀菌的生長(zhǎng)繁殖,被認(rèn)為是最不易發(fā)生污泥膨脹的活性污泥工藝,近年來被廣泛應(yīng)用于城市污水和工業(yè)廢水的處理。那么SBR法在應(yīng)用過程中是否一定不發(fā)生污泥膨脹呢?2000年1月,筆者在昆明制藥股份有限公司的廢水處理(采用SBR工藝)運(yùn)行中就親歷了一次污泥膨脹過程。通過充分利用SBR法本身操作的靈活性,及時(shí)有針對(duì)性地調(diào)整運(yùn)行方式,僅10天左右就使污泥膨脹得到了控制。

1 SBR工藝簡(jiǎn)介 
  
昆明制藥集團(tuán)股份有限公司廢水設(shè)計(jì)處理水量為1500m3/d,原水COD為1500mg/L。采用三池交替運(yùn)行的SBR主體處理工藝:設(shè)計(jì)污泥負(fù)荷為0.05kgBOD/(kgMLSS•d),MLSS為3000mg/L,排出比為1∶4,采用限制曝氣(進(jìn)水完畢后曝氣),每座反應(yīng)池運(yùn)行周期為12.0h(充水1.0h、曝氣反應(yīng)8.0h、沉淀1.5h、潷水1.0h、閑置0.5h)。
  
該處理系統(tǒng)自1999年9月通過驗(yàn)收投產(chǎn)以來一直運(yùn)行穩(wěn)定,出水指標(biāo)(見表1)完全符合國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—6)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
  
自1999年12月以來,廠內(nèi)部分車間停產(chǎn)檢修,這使得排入處理站的水量(約800m3/d)明顯減少,有機(jī)物濃度降低(見圖1)。于是將原來三池運(yùn)行改為兩池運(yùn)行(一池閑置不用),閑置期延長(zhǎng)至3.5h。


【污水處理廠】SBR運(yùn)行中污泥膨脹的發(fā)生與控制

2 污泥膨脹的發(fā)生和原因分析

2.1 污泥膨脹的發(fā)生
  
2000年1月中旬,兩SBR池幾乎同時(shí)發(fā)生了污泥膨脹。期間粘有較多細(xì)碎污泥絮體的高粘性泡沫彌漫于池面,整個(gè)曝氣階段都沒有衰減;污泥無法沉降,沉淀期結(jié)束后水面仍有明顯可見的大量黃褐色污泥絮團(tuán)懸浮,SVI高達(dá)250~280mL/g。由于潷水時(shí)有較多污泥流失,出水COD上升至170~190mg/L。對(duì)加入聚合氯化鋁絮凝、沉淀后的上清液進(jìn)行測(cè)定,COD僅為50~60mg/L(好于正常情況下的出水),這說明絲狀菌本身能有效地降解有機(jī)物。在顯微鏡下觀察污泥:一根根絲狀球衣細(xì)菌交錯(cuò)叢生,像頭發(fā)一般散亂膨松;原來呈塊狀的菌膠團(tuán)已完全解體,細(xì)碎的污泥絮體散落于絲狀菌叢中,有較多的草履蟲和豆形蟲等原生動(dòng)物活動(dòng)于其間,此時(shí)絲狀菌已成為污泥的主體。

2.2 污泥膨脹原因分析
 
每天的工作記錄表明,在調(diào)節(jié)池用80%的NaOH溶液通過pH指示調(diào)節(jié)儀自動(dòng)調(diào)節(jié)pH值在6.0~8.0,同時(shí)按比例投加營(yíng)養(yǎng)鹽(尿素和磷肥),曝氣池的DO值為2.0~4.5mg/L、水溫為20~25℃(由于采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣,即使是冬季仍能保持較高水溫)條件下運(yùn)行時(shí),鏡檢沒有發(fā)現(xiàn)污泥內(nèi)部有缺氧跡象,即解體的污泥絮體呈黃褐色(中心無缺氧變黑的區(qū)域),輪蟲和線蟲等后生動(dòng)物活躍,說明溶解氧的傳遞和滲透性良好,不存在微觀狀態(tài)中的缺氧??梢娚鲜鲆蛩夭皇且鹞勰嗯蛎浀闹饕?。

【污水處理廠】SBR運(yùn)行中污泥膨脹的發(fā)生與控制

 

【污水處理廠】SBR運(yùn)行中污泥膨脹的發(fā)生與控制

  
從圖1可知,雖然進(jìn)水濃度持續(xù)降低,但其變化的梯度并不大,亦不可能造成沖擊負(fù)荷。值得注意的是,由于排泥堵塞,一段時(shí)期以來各SBR池的排泥量一直偏低(有時(shí)甚至不排泥),此時(shí)的MLSS高達(dá)6500~7000mg/L。即使將原來的三池改為兩池運(yùn)行,較少的來水仍使每池的實(shí)際處理量只有設(shè)計(jì)水量的80%左右。顯然,過低的進(jìn)水有機(jī)物濃度和水量、過高的污泥濃度導(dǎo)致了污泥負(fù)荷偏低,從而推斷低負(fù)荷是引起污泥膨脹的主要原因,應(yīng)依此采取相應(yīng)的控制措施。

3 控制污泥膨脹的方法和過程 
  
污泥膨脹控制從2000年1月20日開始。由于膨脹的惡化及MLSS不斷增長(zhǎng),此時(shí)兩池的SV均已達(dá)到了90%以上。
  
首先為保證出水效果,在停止曝氣前10min向SBR池投加氫氧化鈣(按1∶200的比例),通過其凝聚作用來提高污泥的壓密性以改善污泥沉降性能。在接下來的潷水過程中,將水位潷至潷水器所能到達(dá)的最低位(潷水深度為原來的3倍),這樣在進(jìn)水量不變的情況下,排出比由1∶4升至1∶2,使稀釋倍數(shù)降低,提高了基質(zhì)初始濃度。另外充分利用閑置期,將機(jī)動(dòng)潛污投入SBR池中進(jìn)行強(qiáng)制排泥(剩余污泥被排入閑置池中進(jìn)行消化處理),同時(shí)疏通排泥以確保每天的正常排泥。經(jīng)過4個(gè)周期的運(yùn)行,到22日泡沫現(xiàn)象雖未有明顯改觀,但各池SV均停止了增長(zhǎng)。這說明對(duì)污泥膨脹原因的分析是正確的,采取的措施是可行的。
  
通過繼續(xù)強(qiáng)制排泥使MLSS逐漸回落到3000mg/L左右,并縮短充水時(shí)間(由啟動(dòng)1臺(tái)提升改為2臺(tái)),進(jìn)一步提高基質(zhì)初始濃度,將曝氣時(shí)間減至6.0h增大了濃度梯度,避免了曝氣結(jié)束后污泥負(fù)荷過低而利于絲狀菌生長(zhǎng)。到1月24日(氫氧化鈣停止投加),水面懸浮的黃褐色污泥已基本消失,SVI亦緩慢下降(見圖2),出水COD降至120mg/L以下。鏡檢觀察到絲狀菌已明顯衰減,由叢生狀變?yōu)榉稚?,部分單枝已折斷成散碎短枝。此時(shí),泡沫量也開始減少,間或有水面露出。 
 
此后每天仍穩(wěn)定地排除剩余污泥(MLSS控制在3000mg/L左右)并保持其他措施不變。從24日開始SVI持續(xù)下降,泡沫也隨時(shí)間的推移而衰減,到曝氣后期主要集中在曝氣頭上方水面區(qū)域,由于粘帶的污泥絮體減少其顏色也由暗變亮。到30日,兩SBR池的SVI都降到了200mL/g以下,出水COD也已穩(wěn)定在100mg/L以內(nèi)。鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥恢復(fù)到了原來的菌膠團(tuán)正常狀態(tài),且絲狀菌基本消失,僅有少量短碎單枝夾裹在污泥中;草履蟲和豆形蟲等這些只有在污泥性能不好時(shí)才出現(xiàn)的微生物也大為減少。污泥膨脹已得到有效控制。
  
以后控制每天的排泥量,保證MLSS在3000mg/L左右,系統(tǒng)一直運(yùn)行穩(wěn)定,膨脹再也沒有發(fā)生。
  
2000年5月后,來水水質(zhì)、水量逐漸正常,又恢復(fù)了三池運(yùn)行及原來的運(yùn)行參數(shù)。針對(duì)情況變化,始終著重于通過污泥負(fù)荷的控制來調(diào)整工藝,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

4 污泥膨脹及控制機(jī)理 
  
和菌膠團(tuán)細(xì)菌相比,絲狀菌具有比表面積大和在低底物濃度時(shí)競(jìng)爭(zhēng)生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)明顯的特性[2],因而低有機(jī)負(fù)荷被認(rèn)為是引起污泥膨脹的重要因素[3]。
  
SBR法能有效抑制絲狀菌生長(zhǎng)的關(guān)鍵在于反應(yīng)器內(nèi)存在較高的有機(jī)底物濃度梯度(在時(shí)間上),同時(shí)對(duì)應(yīng)存在著一個(gè)變化的污泥負(fù)荷,這一非穩(wěn)態(tài)的過程不利于絲狀菌競(jìng)爭(zhēng)生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。在本例中,0.05kgBOD/(kgMLSS•d)的負(fù)荷在SBR工藝設(shè)計(jì)中已屬低負(fù)荷范圍;當(dāng)來水有機(jī)物濃度較低時(shí),偏小的排出比(1∶4)又使混合液進(jìn)一步被稀釋;由給出數(shù)據(jù)不難算出,COD實(shí)際濃度變化為80~250 mg/L(設(shè)計(jì)出水COD為80mg/L),不能形成較高的濃度梯度;而對(duì)于高出設(shè)計(jì)近一倍多的污泥濃度則污泥負(fù)荷更低且基本沒有梯度變化,上述這些情況都無法對(duì)絲狀菌形成抑制。低負(fù)荷必然又對(duì)應(yīng)著長(zhǎng)泥齡,這又利于絲狀菌(比增長(zhǎng)速率小于膠團(tuán)細(xì)菌)在反應(yīng)器內(nèi)的停留、生長(zhǎng)[1]。同時(shí),低負(fù)荷下相對(duì)較高的溶解氧濃度也利于絲狀菌(絕大多數(shù)為專性好氧菌)生長(zhǎng)[1]。所以,正是由于負(fù)荷過低造成了這次污泥膨脹的發(fā)生。
  
需要指出,雖然多數(shù)絲狀菌為絕對(duì)好氧菌,但比表面積大的生理特點(diǎn)使其在低DO濃度下的增殖速率明顯高于膠團(tuán)細(xì)菌,從而也會(huì)導(dǎo)致污泥膨脹[4]。在本例中,MLSS高達(dá)6500~7000mg/L,容易對(duì)曝氣氣泡的擴(kuò)散和轉(zhuǎn)移造成影響而使DO濃度偏低。實(shí)際中由于采用的三螺旋曝氣器具有良好的水力切割及剪切性能,使氧在液相中的傳遞和向污泥內(nèi)部的滲透能夠順利進(jìn)行,保證了微生物的實(shí)際需氧。
  
伴隨污泥膨脹的發(fā)生出現(xiàn)了嚴(yán)重的泡沫現(xiàn)象,這主要是由絲狀菌(呈絲狀或枝狀)的過度生長(zhǎng)引起的,絲網(wǎng)與氣泡、絮體顆?;旌铣傻呐菽哂蟹€(wěn)定、持續(xù)、較難控制的特點(diǎn)[5]。當(dāng)絲狀菌的生長(zhǎng)受到抑制即污泥膨脹得到控制時(shí),泡沫也會(huì)隨之減弱。泡沫表征的變化也為污泥膨脹的發(fā)生和控制起到了較好的指示作用。

5 結(jié)語 
  
SBR工藝不易發(fā)生污泥膨脹,但并不排除其發(fā)生的可能性。在實(shí)際操作中,應(yīng)對(duì)廢水水質(zhì)、運(yùn)行條件和絲狀菌過度生長(zhǎng)之間的關(guān)系予以重視,充分利用工藝優(yōu)勢(shì)加以調(diào)整。同時(shí),此次控制污泥膨脹的成功經(jīng)驗(yàn)也表明,SBR法比傳統(tǒng)活性污泥工藝在控制污泥膨脹方面更具可操作性,進(jìn)一步凸現(xiàn)了該工藝的優(yōu)點(diǎn)。

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