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【廢水治理】低氧-好氧兩段工藝處理慶大霉素廢水

【廢水治理】低氧-好氧兩段工藝處理慶大霉素廢水

 
 
  創(chuàng)飛格環(huán)保:山東省泰安市某制藥廠是一個生產(chǎn)慶大霉素的中外合資企業(yè),該廠排放的廢水具有流量小、CODCr和SS濃度高、有抗菌性等特點。采用低氧—好氧工藝處理該廠廢水經(jīng)過好個月的調試運行,取得了成功,處理后各項指標均穩(wěn)定,處理水與低污染廢水混合后排放符合《污水綜合排放標準》制藥行業(yè)二級標準GB 8978—88。 

1.1 廢水水質、水量
 

  該廠排放廢水中含有大量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標均很高。 

  設計處理水量:慶大霉素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶大霉素廢水主要污染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。 

1.2 廢水處理工藝流程 

  廢水處理工藝流程如圖1。廢水經(jīng)格柵后進入曝氣調節(jié)池,經(jīng)低氧處理后由泵提升進入初沉池中,出水進入生物接觸氧化池,其出水與低污染廢水混合經(jīng)二沉池泥水分離后排放。初沉池、二沉池剩余污泥經(jīng)濃縮后由板框壓濾成泥餅焚燒。污水由泵一次提升后,其余為重力出流。

低氧-好氧兩段工藝處理慶大霉素廢水

1.3 主要構筑物 

  主要構筑物及工藝參數(shù)見表1。
 
表1 主要構筑物和設備的工藝參數(shù)

構筑物

規(guī)格型號

設計及運行參數(shù)

數(shù)量

曝氣調節(jié)池(第一段低氧活性污泥池)

鋼筋混凝土 
13m×6.5m×3.5m

0<DO<mg/L,曝氣時間50-100hMLSS 10g/L,污泥回流率80% COD容積負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

1座

初沉池

鋼筋混凝土 
¢2.5m×8.1m(¢×H)

沉淀時間7.5h

1座

生物接觸氧化池(第二段好氧池)

鋼筋混凝土 
3.8m×3.8m×3.7m

DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜外的MLSS 4.5g/L 
CODcr容積負荷7.7KgCODcr/(m3.d)

2座

二沉池

鋼筋混凝土 
4m×2m×3.7m(合建)

深沉時間2.5h

2座

格柵

WGS-500型

 

1臺

雙螺旋曝氣器

YX420型

 

12只

污水泵

IS50-32-200型

1用1備

2臺

較茨鼓風機

L32-15/0.35型

1用1備

2臺

板框壓濾機

BAS4/320-25型

每周運轉8h

1臺

2 設計特點

  ① 利用曝氣調節(jié)池作為第一段低氧活性污泥池,這是本設計的創(chuàng)新。曝氣調節(jié)池兼有貯存、調節(jié)、勻化和低氧生物處理多種功能,大大降低了基建投資及運轉費用。 

 ?、?第二段生物好氧處理池為生物接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、污泥產(chǎn)量少、處理效果穩(wěn)定等優(yōu)點。 

  ③ 曝氣調節(jié)池回流污泥由初沉池重力回流,不需另設動力設備。

3 調試運轉

3.1培菌、馴化 

 ?、?培菌過程 

  取肉聯(lián)廠二沉池剩余污泥6 m3作為接種污泥,加適量慶大霉素廢水、糞便水及其他水等配制后(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量上清液,補充微生物繁殖生長所需要的營養(yǎng)物質,此過程經(jīng)10d左右結束。 

 ?、?生物接觸氧化池掛膜過程 

  將調節(jié)池培養(yǎng)成熟的污泥加入生物接觸氧化池中悶曝,定期排走上清液,15d左右填料上的生物膜生長較好。 

 ?、?馴化運行過程 

  培菌結束后開始馴化運行,此過程經(jīng)3個多月、分兩個階段進行。 

  低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右; 

  中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。 

3.2 運行情況
 

  調試運行期間水溫為14~25℃。低負荷運行的進水CODCr為9668mg/L,第一段處理后出水CODCr為5751mg/L,去除率為40.5%;第二段處理后出水CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行結果表明:當慶大霉素廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化范圍內,經(jīng)第一段低氧處理后,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經(jīng)二段好氧處理后的最終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。

4 幾點體會

 ?、?慶大霉素是小單孢菌在含糖蛋白質培養(yǎng)基中發(fā)酵代謝的產(chǎn)物,它是一種殺菌力較強的廣譜抗菌素,對多種革蘭氏菌均有較強的抗菌作用,培養(yǎng)的細菌主要是革蘭氏菌,因此需要較長時間的馴化過程。由于一些突發(fā)原因,在兩段微生物相較好的情況下,負荷提高過快,結果造成污泥中毒問題,污泥解體,沉降性能很差,通過降低負荷和悶曝等措施使活性污泥性狀得到了恢復。 

 ?、?兩段生物池采用同一供風系統(tǒng)供應,調節(jié)供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專一的供氣系統(tǒng)。

5 結論

  ① 低氧—好氧工藝應用于慶大霉素抗生素制藥廢水處理是成功的,對有機物的處理效果好,容積負荷高。此法可使廢水CODCr由20193mg/L降至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率達96.8%。 
  ② 工藝操作簡單,運行可靠。 

 ?、?基建投資省(515.5元/kgCODCr)。 

  ④ 處理成本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,污水處理投資占全廠投資總額的2.5%左右,污水處理成本占慶大霉素產(chǎn)品成本的0.81%。
 
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