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【污水處理】物化+三級生化法處理漿染廠廢水

【污水處理】物化+三級生化法處理漿染廠廢水

 

創(chuàng)飛格環(huán)保物化+三級生化法處理漿染廠廢水淺談

1 廢水水質(zhì)水量及排放標準

  1.1 廢水水量 
  設計廢水水量:800m3/d。

  1.2 廢水水質(zhì) 
  根據(jù)現(xiàn)場多次取樣監(jiān)測結(jié)果廢水水質(zhì)見表1。

表1 生產(chǎn)廢水進水水質(zhì)
項目 ρ(BOD5)/(mg·L-1) ρ(CODcr)/(mg·L-1) ρ(SS)/(mg·L-1) 色度/倍
廢水水質(zhì) 800 3500 500 12000

  1.3 廢水排放標準 

  廢水處理后要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)和廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中一級排放標準,具體指標見表2。

表2 廢水排放標準
項目 ρ(BOD5)/(mg·L-1) ρ(CODcr)/(mg·L-1) ρ(SS)/(mg·L-1) 色度/倍
排放標準 ≤20 ≤100 ≤60 ≤50

2 廢水處理工藝流程及主要設計參數(shù)

2.1 廢水處理工藝流程
 

  廢水處理工藝流程見圖1。 

2.2 工藝特點
 

  該漿染廠生產(chǎn)廢水處理工程由預處理系統(tǒng)、物化處理系統(tǒng)、厭氧處理系統(tǒng)和好氧處理系統(tǒng)組成。工藝特點為: 

 ?、兕A處理系統(tǒng)包括格柵井和調(diào)節(jié)池,以去除大塊漂浮物,均化水質(zhì)水量。調(diào)節(jié)池內(nèi)設有預曝氣的管道系統(tǒng),利用鼓風機通入壓縮空氣,將污水充分混合,并使廢水中的可溶性染料重新被氧化為不溶性物質(zhì),保證后續(xù)處理系統(tǒng)連續(xù)正常運轉(zhuǎn)。 

  ②物化處理系統(tǒng)采用化學混凝沉淀法。先調(diào)節(jié)廢水pH值,然后加入混凝劑,去除廢水中懸浮物和膠體物質(zhì),脫除大部分色度,并可改善水質(zhì),有利于后續(xù)處理。 

 ?、蹍捬跎幚硐到y(tǒng)只發(fā)生水解和酸化作用。污水在兼性微生物的作用下進行水解酸化,使復雜且難降解的大分子有機物分解成易降解的小分子有機物,懸浮和膠體狀的有機物降解成可溶性物質(zhì),使廢水中溶解性有機物和可生物降解有機物所占比例顯著增加,改善廢水的可生化性,為后續(xù)好氧生化處理創(chuàng)造條件。水解酸化池中安裝潛水攪拌機進行攪拌,以增強廢水與污泥之間的接觸,避免產(chǎn)生分層,提高處理效率。 

 ?、芎醚跎幚硐到y(tǒng)采用二級好氧法。第一級采用活性污泥曝氣池,中沉池為豎流式沉淀池,中沉池中污泥回流至水解酸化池;第二級采用生物接觸氧化池,二沉池采用豎流式沉淀池。這樣能相對培養(yǎng)出不同的屬性菌種,有利于提高處理效率,和不分段曝氣池比較能縮短曝氣時間和節(jié)省曝氣量。而且第二級采用接觸氧化法,可提高處理效率,減少占地、節(jié)省能耗。 
 ?、荻脸睾笤O快濾池,主要用于去除二沉池出水中的懸浮物(主要為脫落的生物菌膜)?,F(xiàn)在二沉池出水各項指標均已達標,故通常無需經(jīng)快濾池便可直接排放。 

2.3 主要工藝設計參數(shù)
 

 ?、僬{(diào)節(jié)池。有效容積為200m3,停留時間為6h,設預曝氣系統(tǒng)。 

  ②混凝反應池。有效容積為8m3,反應時間為15min。 

  ③混凝沉淀池。為斜管沉淀池,表面負荷為1.5m3/(m2·h),有效停留時間為1h。 

  ④水解酸化池。有效容積為400m3,水力停留時間為12h。在池中安裝潛水攪拌機使泥水充分混合。 

 ?、莼钚晕勰嗥貧獬?。有效容積為400m3,污泥負荷為NS=0.68kg[CODcr]/(kg[MLVSS]·d),污泥沉降比為30%~50%。 

 ?、拗谐脸?。為豎流式沉淀池,表面負荷為2.2m3/(m2·h),有效停留時間為1.25h,污泥回流比為100%。 

  ⑦接觸氧化池。有效容積為160m3,填料負荷為1.2kg[CODcr]/(m3·d)。采用推流式鼓風曝氣系統(tǒng)。 

 ?、喽脸亍2捎秘Q流式沉淀池,表面負荷為1.1m3/(m2·h),停留時間為2.5h。 

 ?、嵘盀V池。濾層高為1.0m,濾速為6m/h。

3 工程調(diào)試運行及處理效果

  該工程于2001年9月動工,2002年初建成,2002年1月開始設備調(diào)試以及菌種的培養(yǎng)和馴化。先進行混凝反應沉淀池加藥試驗,經(jīng)過幾種藥劑的試驗比較,最后確定了2種經(jīng)濟有效的藥劑及投加量為:混凝劑選用硫酸亞鐵,投加量為150mg/L;絮凝劑選用聚丙烯酰胺,投加量為5mg/L。隨后進行菌種的培養(yǎng)和馴化,為縮短培菌時間,盡快使廢水處理站投人正常運行,采用邊培養(yǎng)邊馴化的方法。在活性污泥的培養(yǎng)過程中,不斷加入經(jīng)混凝處理后的車間廢水,并在好氧池內(nèi)投加同類廠家的活性污泥及定量的面粉、尿素、磷酸三鈉等營養(yǎng)物。同時調(diào)整pH值及溶解氧。先悶曝一段時間,使池內(nèi)活性污泥逐漸增加,然后逐漸加大進水量,直到滿足設計水量。經(jīng)過2個月的培養(yǎng)和馴化,活性污泥池內(nèi)污泥的質(zhì)量濃度達到3.0kg/m3左右。從顯微鏡觀察,生物生長穩(wěn)定。 

  經(jīng)過1個多月的穩(wěn)定運行,工程于2002年4月通過環(huán)保驗收,監(jiān)測結(jié)果見表3。整套設施自運行以來一直處于高效穩(wěn)定的狀態(tài)。
 
表3 工程運行監(jiān)測結(jié)果
項目 ρ(CODcr)/(mg·L-1) ρ(BOD5)/(mg·L-1) ρ(SS)/(mg·L-1) 硫化物/(mg·L-1) 色度/倍
進水 3500 800 500 120 12000
出水 50.6 12.3 55.0 0.41 40

4 運行費用分析

  該工程總投資為180萬元,廢水處理工程滿負荷狀態(tài)下的處理成本見表4。

表4 廢水外理成本
項目 單價 費用/(萬元·a-1)(300d計)
人工費(6人)/(元·a-1·人) 9000 5.4
電費/(元·d-1) 568 17.04
藥劑費/(元·d-1) 859 25.77
折舊費(5%)   90
總計   57.21

  該廢水處理工程年運行費用為57.21萬元,單位處理成本2.38元/m3,單位直接處理成本(不含折舊費用)為1.98元/m3

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