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【污水處理工藝】煉油廢水生化污泥絮凝處理試驗(yàn)

【污水處理工藝】煉油廢水生化污泥絮凝處理試驗(yàn)

摘要:針對(duì)煉油廢水生化污泥舍水率高、脫水困難等問題,進(jìn)行了污泥絮凝處理試驗(yàn)研究.試驗(yàn)結(jié)果表明:陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)是煉油廢水生化污泥處理的理想絮凝劑 生化污泥經(jīng)絮凝處理后,污泥具有良好的沉降性能和脫水性能.過濾脫水后,污泥的含水率可從94%~99.8%降低到70%~85%,降低了污泥的含水率和體積,便于運(yùn)輸和最終處置、

關(guān)鍵詞:煉油廢水;生化污泥; 陽離子聚丙烯酰胺;絮凝處理

煉油廢水處理一般采用隔油、浮選和生化等處理工藝, 由此產(chǎn)生的污泥主要有:隔油池底泥、浮選池浮渣和生化處理過程中產(chǎn)生的生化污泥等.它們統(tǒng)稱為煉油廢水處理系統(tǒng)的三泥(或三渣)。隔油池底泥和浮選池浮渣由于含油較高,常采用兩相或三相分離脫水的方法使污泥中的油得以回收利用。而生化處理產(chǎn)生的生化污泥由細(xì)菌、微生物、有機(jī)物、油等組成.污泥量大,極易發(fā)臭,含水率高,又難脫水。本文對(duì)煉油廢水生化處理污泥的脫水減容進(jìn)行了研究。

1 煉油廢水生化污泥性質(zhì)分析

1.1 煉油廢水生化污泥來源

某煉油廠凈化水車間煉油廢水處理量為800m3/h,采用生化處理方式有曝氣池、O—O工藝、生物濾塔等,由此產(chǎn)生三種生化污泥,即曝氣池剩余污泥、二沉池生化污泥和生物濾塔污泥。平均每天產(chǎn)生的生化污泥量達(dá)50 m ,平均含水率為96%以上。生化污泥由細(xì)菌、微生物等組成,它以污水中的有機(jī)物為食物源而生長繁殖,當(dāng)污泥的質(zhì)量濃度超過3 L,污泥沉降比超過30%時(shí),稱為剩余活性污泥(也稱曝氣池剩余污泥)。O—O工藝采用活性污泥法工藝,活性污泥和廢水在O池充分接觸降解后進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離,分離出的活性污泥一部分回流至O池,一部分排放(稱為二沉池生化污泥)。生物濾塔采用生物膜法,老化脫落的生物膜集中在塔底,形成生物濾塔污泥。

1.2 生化污泥的性質(zhì)

煉油廢水生化污泥是一個(gè)由微生物、石油類、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、泥沙、無機(jī)絮體、有機(jī)絮體以及水和其他有機(jī)物、無機(jī)物牢固粘結(jié)在一起的乳化體系 ’。其中含有苯系物、酚類、葸、芘等物質(zhì),有惡臭味和毒性,對(duì)環(huán)境造成極大的影響。它們與水的親和力極強(qiáng).脫水性能較差.直接脫水將需大量的脫水設(shè)備,并且經(jīng)濟(jì)上浪費(fèi)大。另外煉油廢水生化污泥含水率高,體積龐大,且污泥膠體顆粒細(xì)小.難沉降,需對(duì)其進(jìn)行濃縮、加藥調(diào)理和機(jī)械脫水處理。經(jīng)脫水后使污泥餅含水率為60%~85%,使污泥達(dá)到減容化處理,便于運(yùn)輸和最終處置。某煉油廠生化污泥主要性質(zhì)如表1。


2.2 生化污泥處理試驗(yàn)及評(píng)價(jià)由試驗(yàn)可知.無機(jī)混凝劑和APAM可產(chǎn)生絮凝現(xiàn)象,但形成的絮體細(xì)小,分離慢,絮凝效果較差,不利于后續(xù)脫水處理。而CPAM 絮凝效果較好,分離快,是煉油廢水生化污泥處理的理想的絮凝劑。

采用CPAM絮凝劑,將其配成0.1%溶液,針對(duì)煉油廢水處理產(chǎn)生的三種生化污泥情況.分別進(jìn)行了絮凝處理試驗(yàn)研究。試驗(yàn)時(shí)取100 mL生化污泥,改變CPAM投藥量,以確定最佳投藥量;并測(cè)定上清液的COD 指標(biāo),評(píng)價(jià)絮凝劑的除濁能力;以及通過測(cè)定最佳投藥量下污泥沉降、過濾前后的質(zhì)量,計(jì)算污泥的含水率和體積減少情況。

2.2.1 曝氣池剩余污泥處理效果評(píng)價(jià)

曝氣池剩余污泥沉降比為30%以上.污泥含水率為99.8%左右,易沉降.可直接投入絮凝劑進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表3和表4所示。

2.2.2 二沉池生化污泥處理效果評(píng)價(jià)由試驗(yàn)可知,曝氣池剩余污泥的最佳投藥量為10~16 mg/L [原始污泥],相當(dāng)于固體藥劑投加量為3.6~5.8 kg/t[干污泥]。投加絮凝劑后,絮體形成時(shí)間約為1~1.5 min.沉降時(shí)間為10~12.5 min,加藥后除濁能力提高了35%左右。過濾后污泥含水率為72%,體積減少了99%。

二沉池生化污泥的污泥沉降比較高,達(dá)50%~70%,污泥的含水率為99.5%左右, 比較容易沉降,可直接投入絮凝劑進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表5和表6所示。

2.2.3 生物濾塔污泥處理效果評(píng)價(jià)由試驗(yàn)可知,二沉池生化污泥最佳投藥量為15~25 mg/L [原始污泥],相當(dāng)于固體投藥量為3.0~5.0 kg/t[干污泥]。投加絮凝劑后,絮體形成時(shí)間約為3~4 min,污泥的沉降時(shí)間為16~20min.加藥后除濁能力提高了40%左右。過濾后污泥的含水率83%,體積減少了97%。

生物濾塔污泥的污泥沉降比非常高.接近100%.污泥含水率為94.3%左右,呈膠體狀態(tài),粘性大,幾乎不沉降,脫水困難。對(duì)原始污泥直接加藥,無明顯效果.因此需加水稀釋。試驗(yàn)得出最佳污泥稀釋比為1:6, 即1份體積的污泥加入6份體積的水。將污泥按1:6稀釋后進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表7和表8所示。


2.3 污泥絮凝機(jī)理分析由試驗(yàn)可知,生物濾塔稀釋污泥最佳投藥量為50~60 mg/L [稀釋污泥],相當(dāng)于固體藥劑投加量為6.4~7.6 kg/t[干污泥]。投加絮凝劑后,絮體形成時(shí)間約2~3 min,污泥沉降時(shí)間為15~25min,加藥后除濁能力提高了30%左右。過濾后污泥含水率為75.9%,污泥體積減少了76%。由于對(duì)原始污泥進(jìn)行了加水稀釋.使沉降后污泥的含水率和體積相應(yīng)增加.但加藥后改變了污泥的物化性質(zhì).使污泥具有良好的沉降性能和脫水性能,從而有利于脫水機(jī)脫水。

陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)是人工合成的有機(jī)高分子絮凝劑,相對(duì)分子質(zhì)量為600萬~800萬之間。其作用機(jī)理為:一是壓縮雙電層,即CPAM分子上帶電的部位能中和污泥膠體顆粒所帶的負(fù)電荷,使之脫穩(wěn);二是吸附架橋,即利用CPAM高分子的長鏈條作用,把許多細(xì)小污泥顆粒吸附并纏結(jié)在一起,形成較大的顆粒。因此,在污泥脫水前采用CPAM 對(duì)污泥進(jìn)行調(diào)質(zhì), 以改變污泥的物化性質(zhì),破壞污泥的膠體結(jié)構(gòu),降低污泥的親水性能,從而改變污泥的脫水性能。

3 結(jié)論

① 無機(jī)混凝劑和APAM不適合煉油廢水生化污泥的調(diào)質(zhì)處理。

② CPAM是煉油廢水生化污泥調(diào)質(zhì)處理的理想絮凝劑。它可以改變污泥的物化性質(zhì),使污泥膠體脫穩(wěn)并沉降,減少污泥的親水性能,有利于脫水機(jī)的脫水。

③ 某煉油廠煉油廢水處理場(chǎng)日產(chǎn)生化污泥50m3,,污泥平均含水率達(dá)96%以上.若在脫水前采用CPAM對(duì)污泥進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,脫水后污泥泥餅為2t/d,含水率為70%~85%,極大地降低了污泥的含水率,減少了污泥的體積,從而節(jié)省了污泥處理設(shè)備和堆放的場(chǎng)地,降低了運(yùn)輸費(fèi)用.使污泥達(dá)到脫水和減容化處理的目的。

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