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【污水處理工藝】UASB處理甲苯氧化廢水試驗研究

【污水處理工藝】UASB處理甲苯氧化廢水試驗研究

摘要:采用UASB反應器處理甲苯氧化廢水,接種顆粒污泥,當進水p(COD)為6 000 mg/L,運行負荷(以COD計)為6 kg/(m。·d)時,COD去除率達到84Z左右,出水p(COD)為853~985mg/L,其適宜的運行條件為進水pH值為5~6,p(COD)為5 000~6 000 mg/L,水力停留時間為24 h,容積負荷(以COD計)為5~6 kg/(m ·d)。通過對污泥的培養(yǎng)馴化和合理的運行方式,甲苯對厭氧消化的抑制影響可以得到很好的控制。

關鍵詞:UASB;顆粒污泥;甲苯氧化;廢水處理

在己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中,甲苯氧化單元生產(chǎn)苯甲酸時會排放一股高濃度生產(chǎn)廢水,主要污染物為甲酸、乙酸和少量的甲苯、苯甲酸,COD質(zhì)量濃度在40 000 mg/L左右,治理難度較大,屬難降解高濃度有機廢水[1-2]。目前企業(yè)將這部分廢水送入現(xiàn)有廢水處理站進行處理,不僅增加了廢水處理站的進水COD負荷,使廢水的處理成本增加,而且對廢水處理站造成沖擊,影響其正常運行。為此,擬對甲苯氧化生產(chǎn)廢水進行預處理后,再送入廢水處理站進一步處理,以減輕廢水處理站的壓力,確保全廠廢水實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放。

對于高濃度有機廢水處理而言,厭氧生物技術(shù)是最為理想的選擇,與好氧生物技術(shù)及其他技術(shù)相比,具有容積負荷高、凈化效率高、能耗低、污泥產(chǎn)量少和可回收清潔能源—— 沼氣等優(yōu)點,在國外得到廣泛的應用,目前應用最成熟的厭氧反應器是UASB反應器[3-4]。厭氧生物技術(shù)在石油化工廢水處理方面的應用較少[5-6]。從甲苯氧化生產(chǎn)廢水水質(zhì)來看,該廢水適宜采用厭氧工藝進行處理,但廢水中的甲苯會對厭氧消化產(chǎn)生一定的抑制影響[2]。本研究以甲苯氧化裝置排放的生產(chǎn)廢水為研究對象,采用接種顆粒污泥UASB反應器進行厭氧消化處理試驗,考察廢水厭氧生物處理可行性,并確定其最佳的運行控制參數(shù),為該廢水處理的工程設計提供依據(jù)。

1 試驗材料及方法

1.1 試驗裝置

試驗采用自制UASB反應器,由有機玻璃制成,容積為3.2 L,總高1 150 mm,反應區(qū)直徑為52mm,高1 000 mm。反應器置于保溫箱內(nèi),用電加熱,溫度控制在(35士1)℃ 。試驗裝置見圖1。

試驗用水取自石家莊化纖有限責任公司己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中甲苯氧化裝置排放的生產(chǎn)廢水,其水質(zhì)pH值為1.9~2.1,ID(COD)為39 000~42 000mg/L,調(diào)節(jié)水質(zhì)后作為試驗用水。1.2 試驗用水

1.3 接種污泥

UASB反應器接種污泥取自處理淀粉廢水的UASB反應器中的顆粒污泥,污泥的P(VSS)/ID(SS)一0.75,污泥接種量(以VSS 計)為22.3 g/L。

1.4 分析方法

pH值:采用pHS一2型酸度計[7] ;COD:重鉻酸鉀法[7]。

2 試驗結(jié)果及分析

2.1 試驗結(jié)果

試驗運行過程可分為啟動階段和負荷提高階段。

第1階段:啟動階段(第1-40運行Et)厭氧反應器的啟動階段主要是使接種污泥經(jīng)過培養(yǎng)馴化適應廢水水質(zhì),并達到一定的容積負荷和凈化效果。

啟動初期采用低濃度連續(xù)進水方式。厭氧反應器的啟動容積負荷(以COD計,下同)為2.0 kg/(m3·d)左右,調(diào)節(jié)后反應器進水水質(zhì)pH 值為7.5~8.0,p(COD)為1 921~2 105 mg/L。經(jīng)過20d的運行,出水p(COD)由501 mg/L降至96 mg/L左右,COD去除率由最初的74.3 提高到94.9 9/5以上。隨后調(diào)整運行方式,將進水ID(COD)提高到3 000 mg/L左右,控制容積負荷不變。調(diào)整負荷初期COD去除率下降到80%左右,經(jīng)過20 d的運行,出水p(COD)降至150 mg/L左右,COD去除率達到95 以上。反應器啟動成功。

第2階段:負荷提高階段(第41—108運行Et)進一步提高進水p(COD)到4 000 mg/L左右,通過調(diào)節(jié)進水量將反應器的容積負荷提高到4.0kg/(m3·d)左右,又經(jīng)過20 d的運行,出水p(COD)由702 mg/L降低至317mg/L左右,COD去除率由最初的82.4 9/6迅速提高到92 9/6以上。隨后將進水p(COD)提高到5 000 mg/L左右,控制負荷不變。運行了20 d,反應器出水p(COD)在462~541 mg/L之間,COD去除率仍維持在90% 左右,系統(tǒng)運行穩(wěn)定??梢姡磻髫摵蛇€有較大的提升空間。

在此基礎上進一步提高反應器負荷,考察厭氧反應器的運行效果。將進水p(COD)提高到6 000mg/L左右,負荷提高到6.0 kg/(m3·d)左右,又運行了20 d,出水p(COD)為853~985 mg/L,COD去除率降到84 9/6左右。隨后將容積負荷提高到7.0kg/(m3·d)左右,進水p(COD)提高到7 000 mg/L左右,運行8 d,系統(tǒng)COD去除率從84%下降到65%,停止試驗。

厭氧反應器試驗結(jié)果見圖2。

1)污泥床的運行狀態(tài)對厭氧消化的影響啟動期反應器上水流速度小、產(chǎn)氣量小,污泥床層與廢水不能得到有效接觸,容易產(chǎn)生短流和污泥脫節(jié)現(xiàn)象。為克服上述不足,啟動階段采用低濃度連續(xù)進水方式,通過較大的水流速度攪拌污泥床層,并通過調(diào)節(jié)進水量控制反應器的容積負荷,取得了較好的效果,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。在負荷提高階段,產(chǎn)氣量較大,通過氣流攪拌和水力攪拌的共同作用,顆粒污泥在反應器內(nèi)呈懸浮狀態(tài),保證了污泥與廢水的充分接觸,為系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了保障。2.2 結(jié)果分析

2)容積負荷對反應器運行效果的影響

容積負荷是厭氧反應器運行過程中最主要的控制參數(shù),它直接反映了基質(zhì)與微生物之間的平衡關系。當反應器擁有的污泥濃度和生物活性一定時,要想得到一定的COD去除率,反應器的容積負荷必須控制在一定的限度,才可保證反應器正常運行,否則將引起反應器運行惡化。反應器容積負荷與COD去除率的關系見圖3。

3)水力停留時間(HRT)對反應器運行效果的影響從圖3可以看出,第1次調(diào)負荷在啟動階段結(jié)束時,進水p(COD)由3 000 mg/L提高到4 000mg/L,負荷由2.0 kg/(m3·d)突然增加1倍提高到4.0 kg/(m。·d),COD去除率由95% 降低至82.4%,之后4~5 d迅速提高并穩(wěn)定在92 9/6以上。第2次調(diào)負荷在負荷提高階段,進水p(COD)由5 000 mg/L提高到6 000 mg/L,負荷由4.0 kg/(m3·d)一下提高到6.0 kg/(m。·d),COD去除率由90%降低至84%左右,并很快穩(wěn)定。這說明系統(tǒng)能保持較強的耐沖擊負荷能力和相對穩(wěn)定的去除率,具有進一步提高負荷的潛力。第3次調(diào)負荷到7.0 kg/(m3·d)左右,運行8 d,系統(tǒng)COD去除率從84%下降到65%,說明系統(tǒng)不能再提高容積負荷。

本實驗采用低濃度進水方式啟動,反應器的容積負荷提高依靠增大進水量來實現(xiàn),亦即縮短廢水的HRT 來實現(xiàn)。試驗期間反應器容積負荷與HRT的關系見圖4。

4)堿度和pH值對厭氧消化的影響圖3和圖4顯示:反應器HRT由啟動階段的37 h降至24 h,容積負荷由2.0 kg/(m3·d)左右提高到了6.0 kg/(m ·d)左右,COD去除率由95%降至84% 。說明HRT的長短對反應器運行效果影響很大。

在厭氧體系中,堿度表明了反應體系的緩沖能力。如堿度越低,體系的緩沖能力越小,揮發(fā)性脂肪酸(VFA)的變化對體系的pH 值影響則較大。可見,足夠的堿度是維持厭氧體系pH值基本穩(wěn)定的保證。

由于試驗用水的pH值在2.0左右,為保證反應器的正常啟動,防止系統(tǒng)酸敗,在啟動時厭氧進水用Na2CO3調(diào)整pH 值為7.5~8.0。由于該廢水中主要污染物為小分子有機弱酸,易被生物降解,生成堿度,故在負荷提高階段控制進水pH 值在5.0~6.0,出水pH值可達到7.4~7.6,而且凈化效率很高。這說明系統(tǒng)具備較強的緩沖能力,主要原因在于系統(tǒng)有CO;一和HCO{以及HAC和AC一構(gòu)成的2個緩沖體系,使厭氧反應器能在一個穩(wěn)定的堿度和pH值條件下運行,從而保證系統(tǒng)具有較穩(wěn)定的凈化效果。

5)甲苯對厭氧消化的影響

廢水水質(zhì)分析,廢水中主要污染物為醋酸等弱酸,可生化性較好,但廢水中少量的甲苯對厭氧消化有一定的抑制作用。從試驗結(jié)果可以看出,當反應器容積負荷提高到7.0 kg/(m3·d)左右,系統(tǒng)COD去除率有明顯下降趨勢,說明反應器中甲苯濃度增加到一定值時會影響反應器的凈化效果。從負荷提高階段的運行效果來看,反應器每次以2.0 kg/(m3·d)左右提高容積負荷時,系統(tǒng)的凈化效率有一個短期的下降,運行4—5 d后就能穩(wěn)定在一個較高的凈化水平。可見反應器內(nèi)微生物的活性較高,微生物群體分布合理,具有較強的抗沖擊負荷能力。說明通過安排合理的運行方式,可以使污泥得到有效的培養(yǎng)馴化,基本可以消除甲苯對厭氧消化的抑制影響。

3 結(jié) 論

1)采用UASB反應器處理甲苯氧化生產(chǎn)廢水是可行的。反應器接種顆粒污泥,當進水p(COD)為6 000 mg/L,容積負荷為6.0 kg/(m ·d)時,COD去除率約為84% ,出水P(COD)在853~985mg/L之間。

2)采用UASB反應器處理甲苯氧化生產(chǎn)廢水的較適宜運行條件如下:進水pH 值為5~6,p(COD)為5 000 6 000 mg/L,水力停留時間為24h,容積負荷為5.0~6.0 kg/(m3·d)。

3)厭氧動態(tài)試驗表明廢水中甲苯對厭氧消化會產(chǎn)生一定的抑制影響,但通過對污泥的培養(yǎng)馴化以及合理的運行方式,甲苯對厭氧消化的抑制影響可以得到很好的控制。

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